攀钢:首创氧化钒清洁生产成套技术

攀钢:首创氧化钒清洁生产成套技术

  • 2014年05月08日 09:15
  • 来源:中国铁合金网

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  • 关键字:氧化钒 攀钢
[导读]近日,从西昌钢钒钒制品厂传来捷报,由攀钢自主研发的氧化钒清洁生产线,氧化钒回收率稳步提升,废水、尾渣完全实现循环利用,每吨产品生产成本大幅降低。

 

近日,从西昌钢钒钒制品厂传来捷报,由攀钢自主研发的氧化钒清洁生产线,氧化钒回收率稳步提升,废水、尾渣完全实现循环利用,每吨产品生产成本大幅降低。

 

九载峥嵘磨利剑。经过9年的艰苦奋战,平均年龄只有30.5岁的研究院氧化钒清洁研发团队,创造了攀钢钒产业的又一个奇迹——首创并形成当今世界领先的氧化钒清洁生产成套技术,让世界钒产业数十年来一直渴望的绿色生产愿望在攀钢得以实现。

 

钒的生产过程通常伴随着有害废弃物难处理、原材料消耗量大、资源利用率低等技术难题。为此,世界各国产钒企业进行了数十年探索,但始终没有找到理想答案。

 

为实现绿色高效生产,2006年初,攀钢组建研发团队,研究院彭毅、何文艺、付自碧等人开始投入到氧化钒清洁生产的实验研究和科技攻关中。

 

没有任何可借鉴的经验和方法,面对毫无头绪的相关研究方法的指引,彭毅等课题组成员开始剥茧抽丝。他们将收集到的世界各项工艺技术整理汇总后进行详尽的对比,在对比中寻求最优工艺条件,然后再以理论和各项生产数据进行论证,根据目标拟定方案设定实验,思考,再思考……试验,再试验……多少个夜晚,他们与月亮、星星相伴,在实验室里留下了他们忙碌的身影。

 

经过多轮试验验证后,一条决定他们研究方向性的结论由此而生:放弃传统钠盐提钒技术,找出全新的生产工艺,在保证产品质量的同时,有效解决提钒废水利用难度大和处理成本高的问题。

 

确立了研究方向和思路,研发团队成员心里有了些底气,积极性也更高了。团队成员付自碧站在浸取槽旁一边观察浸取试验现象,一边记录着反应过程中的各项参数变化;孟伟巍守在马弗炉旁,一边等待钒渣焙烧,一边对实验现象向彭毅提出自己的想法和建议。

 

在大半年的时间里,他们习惯于上班相互讨论、做实验,下班再整理数据研究方法。在一次次的研讨和争论中,团队成员逐步找出了钙化焙烧中影响钒产品质量的关键因素。

 

2006年12月,通过20轮的试验验证后,新的氧化钒清洁生产工艺在实验中被他们研发成功了。

 

在随后进行的半工业试验中,他们不仅实现了多轮试验中废水闭路循环,产品质量达到了国家标准要求,而且氧化钒回收率比传统工艺提高了3%,翻开了提钒工艺的新篇章。

 

2013年,国家成立攀西战略资源创新开发试验区,对攀钢人来说是机遇,更是挑战。目前,攀钢正全力推动氧化钒清洁生产线达产达效,让攀钢在钒的清洁生产技术方面走在世界的前面!

  • [责任编辑:Mango]

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